燃油渦輪流量傳(chuán)感器故障仿真與(yu)研究
0引言 流量是(shi)現代工業測量過(guò)程中的一個重要(yào)參數,渦輪流量傳(chuán)感器 渦輪轉子輕(qīng)、慣性小,因此測量(liang)精度高、量程範圍(wei)寬、重複性與動态(tài)特性好[1]。因此,各國(guó)的發動機試車台(tái)多使用渦🐇輪流量(liàng)傳感器測量發動(dòng)機燃油流量[2]。渦😘輪(lún)流量傳感器屬于(yu)速度式流量儀表(biǎo)㊙️,當被測流體流過(guò)傳感器時,在流體(ti)作用下☎️,葉輪受力(lì)❌而旋轉,轉🤩速與管(guan)道内🍉流體流速成(chéng)正比,葉輪轉動後(hòu)周期性🥰地改變磁(cí)電轉換器的磁阻(zǔ)值,檢測線圈中的(de)☀️磁通随之發生☎️周(zhou)期性變化,産生周(zhou)期性的感應電勢(shi),即電脈沖信号[3],流(liú)量傳⭕感器輸出的(de)脈沖🏒信号頻率代(dài)表流量大小,流量(liang)與信号頻率在一(yī)定區間内近似成(cheng)線性關系[4]。無人機(ji)燃油消耗量屬重(zhòng)要參數,測量🙇♀️意義(yi)重大,有利于正确(què)飛行🆚方案,有效提(tí)高載油利💔用率[5]。在(zai)進行無人機燃油(you)🚶♀️流量檢查過程中(zhong),發動機在低速狀(zhuang)态下開車,燃油流(liú)量測♉量不準确。本(ben)文主☀️要對此故障(zhang)進行仿真分析及(jí)試驗驗證。 1測量原(yuán)理 1.1工作原理由于(yu)葉輪的葉片與流(liú)向有一定角度,當(dang)燃油🏒沖擊渦輪轉(zhuǎn)子時,流體的沖擊(jī)作用産生推動力(li)矩⛷️,克服流量☔傳感(gan)器支♉撐軸承與轉(zhuan)子之間的機械摩(mo)擦力矩以及由于(yu)流體粘🔴性作用産(chǎn)生的液體阻力之(zhi)後使轉子開始運(yun)動[1],渦輪流量傳♍感(gan)器結構原理如圖(tú)1所示。 在葉輪上的磁鐵(tiě)産生磁場,固定在(zài)傳感器内部的線(xian)圈🈲組💃🏻件㊙️處于磁場(chang)中,如圖2所示,當燃(rán)油通過傳感器内(nèi)腔後,燃油的流速(sù)驅動葉輪旋轉,帶(dai)動葉輪上‼️的磁鐵(tiě)旋轉,此時線圈組(zǔ)件感應的磁通量(liang)也周期⭐發生變化(huà)。 根據電磁感應原(yuan)理,線圈的磁通量(liang)發生變化,相應産(chǎn)生感應電勢: N爲線(xian)圈的匝數,ΔΦ爲磁通(tong)量變化,ΔT爲變化時(shí)間。因此,燃📧油流過(guò)渦輪流量傳感器(qì)時,線圈會産生周(zhōu)期變化電壓,即葉(yè)輪轉動一圈,就會(huì)感應出一個正弦(xián)信号,葉輪連續轉(zhuǎn)動,就會周期的産(chan)生正弦信号。經過(guo)信号處理轉🏒換爲(wei)脈沖信号,渦輪流(liu)量傳感器穩定運(yùn)行輸出的脈沖頻(pin)率與流🚩經流量傳(chuán)感器的流量理🌂論(lun)關系如下[6]: Q爲通過(guo)渦輪流量傳感器(qi)的體積流量(L/s),f爲脈(mo)沖信号🚩頻率✌️(Hz),k爲儀(yí)表系數(1/L)。 信号處理(lǐ)單元主要實現交(jiao)流信号處理及數(shù)據通信,首先将👈交(jiāo)流信号轉爲脈沖(chòng)信号,其次單片機(ji)控制器⛷️通過光耦(ǒu)電氣隔離采集并(bìng)計算脈沖頻率,依(yi)據标定的流量♊和(he)頻率關系計算相(xiang)應燃油流量,最後(hou)将數據寫入串口(kou)通信模塊,經由電(dian)氣接口發至機載(zai)計算機⭐。 1.2信号轉換(huan)及處理 渦輪流量(liàng)傳感器中的葉輪(lun)旋轉時,線圈周期(qī)産生幅❗值爲數🤩十(shi)毫安至數百毫安(an)的微小交流信号(hào),經過第一級🌍運算(suàn)🐅放大器将微小交(jiao)流信号進行放大(da)并限幅,消除幅值(zhi)爲負的信号。再經(jīng)過第二級比較😍器(qì),比較電壓爲零,輸(shu)入電壓大于零時(shi),輸👄出高電平,否則(zé)輸出低電平,即将(jiāng)交🐪流信号轉換爲(wei)脈沖信号。脈沖經(jing)過光耦進行電氣(qì)隔離,電信号單向(xiang)傳輸,由單片機采(cǎi)集光耦信号輸☁️出(chū)的通斷頻率,即爲(wèi)原始信号頻率值(zhí),再通過㊙️預先标定(dìng)的頻率與流量關(guan)系,計算可得💁原始(shǐ)信号對♌應的燃油(yóu)流量,信号轉換過(guo)程如圖3所示。 在渦輪流量(liang)傳感器标定試驗(yan)台中進行傳感器(qi)标定❌,針對主㊙️流量(liang)點(100L/h、150L/h、300L/h、600L/h)輸入相應流量(liang)的燃油流經渦輪(lun)傳感器,使用頻率(lü)采集設❗備測量脈(mò)沖頻率,并輸入的(de)流量☁️與采集🥵到的(de)頻率相關聯,得到(dao)表1中标定結果。 2故(gù)障現象通過地面(miàn)電源爲設備上電(dian)後,發動機在低轉(zhuan)速🌈狀态下開車,在(zai)地面控制站人機(ji)交互界面查看🈲到(dao)燃❓油流量在💯500L/h~1500L/h跳動(dong)🔞,已經超過傳感器(qì)實際測量範圍,此(cǐ)時理論值: 應(yīng)爲80L/h~100L/h。通過分析飛參(can)記錄設備中的數(shù)據,得到圖4中曲線(xian)。 由曲線(xiàn)可以看出,在發動(dong)機未起動時,燃油(you)流量爲0L/h,故障未出(chū)現;在發動機起動(dong)至最低轉速時,燃(rán)油流量出現異常(cháng),在💔500L/h~1500L/h随機跳動;在轉(zhuǎn)速達到最大轉速(su)時,燃油流量爲260L/h,故(gu)✍️障消失。 通過分析(xī)燃油渦輪流量傳(chuan)感器工作原理及(jí)現場環境,出現⛱️上(shang)述故障原因可能(néng)爲外界磁場耦合(he)進渦輪流量✔️傳感(gan)器線👣圈,使得原始(shi)微小交流信号混(hun)入幹擾✉️信号,且此(cǐ)時信噪比較低,幹(gàn)擾信号起主導作(zuò)用,信号處理單元(yuan)将混入幹擾的信(xin)号處理後計🌐算得(de)到的頻率較高,由(yóu)脈沖頻率與燃油(you)流量成線性對應(yīng)關系,即🥵會出現較(jiao)大的❌燃油流量。 3建(jian)模仿真及驗證 3.1建(jiàn)模仿真 爲進一步(bu)分析故障原因,根(gēn)據渦輪流量傳感(gan)器的信号💛轉換過(guo)程建立邏輯模型(xing),在不同頻率段加(jia)入頻率爲50Hz的外界(jie)幹擾,查看脈沖頻(pin)率變化情況。 将表(biǎo)1中數據拟合爲線(xian)性函數,得到如下(xià)燃油渦輪流量傳(chuan)感器産生脈沖的(de)頻率和燃油流量(liang)的關系: 燃油流量(liàng)産生的微小交流(liu)信号爲: 假定外界(jie)電磁幹擾作用于(yu)渦輪流量傳感器(qì)産生💞的幹擾爲: 渦(wo)輪傳感器線圈輸(shū)出信号爲: 限幅後(hou)的信号爲: 轉換爲(wèi)脈沖信号:Max爲脈沖(chòng)幅值。 基于simulink建立燃(ran)油渦輪流量傳感(gan)器的邏輯模型,如(ru)圖5所示。由于S-function可以(yi)用連續或離散狀(zhuàng)态方程描述動态(tai)系統模塊,因此,渦(wo)輪流量傳感器線(xian)圈磁-電轉換、波形(xíng)限幅、交流轉脈沖(chong)等模塊基于M-file模闆(pan)🌈編寫S-function來實現[7-8]。 分别設定理(lǐ)論燃油流量爲表(biao)1中标定的下限100L/h和(hé)上限🌍600L/h,渦輪流量🧑🏾🤝🧑🏼傳(chuan)感器信号輸出及(ji)脈沖輸出如圖6所(suǒ)示。 仿真(zhēn)結果表明,在低流(liu)量時,渦輪流量傳(chuán)感器原始微小交(jiao)❤️流✊信🏃♀️号過零比較(jiao)處,脈沖頻率較高(gāo),且幅值🥵不穩定。而(ér)在高流量時,脈沖(chong)信号頻率與真實(shi)信号頻率相近,幅(fú)值穩定。 仿真結果(guo)與故障現象一緻(zhì),初步推斷渦輪流(liu)量傳感器故障原(yuan)因爲外界磁場幹(gàn)擾。 3.2 驗證試驗爲确(què)定故障原因,在燃(rán)油測試台中進行(háng)驗證試驗,設定供(gòng)給至渦輪流量傳(chuán)感器的燃油真實(shi)流量爲90L/h,通過繼電(diàn)💋器控制外置線圈(quan)通/斷電,頻率⭐爲50 Hz,模(mo)拟外界電磁幹擾(rao),分别用✂️兩台示波(bō)器檢測到渦輪流(liu)量傳感器線圈輸(shu)出信号和脈沖輸(shu)出信号☎️,如圖7所示(shi)。 試驗結果表明,在(zai)未加入外界幹擾(rao)時,原始微小交流(liú)信号及脈沖信号(hao)電氣特性良好,脈(mo)沖最高幅值穩定(dìng),光耦可以正常🔴通(tōng)/斷,單片機計算得(de)出脈沖信号頻率(lǜ)值。而加入外界幹(gan)擾後,原始信号出(chū)現明顯畸變,幅值(zhí)👄在22mV左右,轉換脈沖(chong)信号最高幅值不(bú)穩定🤩 (1.7V~1.0V),且最低幅值(zhi)亦有突變,導緻光(guāng)耦出現異常通/斷(duàn),最終導緻單片機(ji)計算出的頻率較(jiao)真實圖7線圈輸出(chū)波形及脈沖轉換(huàn)波形頻率較高,在(zài)500L/h~1 500L/h之間跳動。 經進一步分析(xi),由于葉輪的機械(xie)特性,在高流量段(duan)工🛀作時,葉輪轉速(su)和燃油流量成線(xian)性的正比關系,在(zài)低流量段工作時(shí),葉輪轉速和燃油(yóu)流量成非線性的(de)關🌈系,流量越小,轉(zhuan)速下降得越快。供(gòng)油管路的燃油流(liú)量🈲在低流量段時(shí),傳感🌈器葉輪的轉(zhuǎn)速會降得很低,線(xiàn)圈🈲的感應電勢E會(huì)跟着變小,即信号(hao)的電🧑🏽🤝🧑🏻壓呈非線性(xing)的加速下降,這說(shuō)明傳感器已經工(gōng)作💋在非線性流量(liang)段,由于葉輪轉速(su)太低,感應的信号(hao)很弱小,在存在電(diàn)源噪聲和幹擾的(de)情況下,信号處理(lǐ)單元無法區分真(zhen)實信号和幹擾信(xìn)号,導緻燃油🏃測量(liang)不準确。 4 結束語 針(zhen)對燃油渦輪流量(liàng)傳感器在低流量(liang)段出現流量不準(zhun)确的故障,分析了(le)其工作原理及信(xìn)号轉換過程,建立(li)了其邏輯模型,最(zui)後,進行了故障仿(páng)真及驗證試驗。最(zui)終确定了故障原(yuan)因爲外界磁場幹(gàn)擾,排🔴除故障可考(kao)慮以下兩種措施(shī): 1)在渦輪流量傳感(gan)器中設計電磁屏(píng)蔽結構,阻止外界(jie)電磁幹擾耦合進(jìn)線圈; 2)信号處理單(dan)元中的采用滞回(huí)比較器電路,可以(yi)過濾外界♍幹擾造(zao)成的電壓波動。
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